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钢渣精炼和加热工艺技术 |
来源:www.zhgcc.com 点击数:12570 日期:9-5 |
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以下是钢渣精炼和加热工艺技术的相关信息, 100吨钢包炉鞍钢钢铁厂和鲅鱼圈钢铁部(LF)6,180吨钢包精炼炉1座、260吨钢包炉3,主要完成钢加热,脱氧,脱硫,促使夹杂物的去除和合金成分调整功能。
铸造渣热回收技术。剩余的残渣浇注石灰含量钢渣含量,余热和残留物,没有得到充分的利用都是炼钢的重要作用,铸余渣热回收不仅是实现显热铸余渣、钢渣和水的回收利用,而且对钢水的精炼工艺进一步采用热态渣。
钢水的精炼机铸造高碱度渣后,低氧化渣中的硫含量,脱硫,所以这可能是铸造渣返回继续使用LF炉。在实际的LF精炼过程,根据钢的需求,只对钢水的精炼工艺、铸造渣精炼渣处理+铸造渣两种模式,大大降低了生产成本。同时,铸造余热回收可以节省功耗,t钢节省电源2min ~ 3min铸造渣处理的使用。但铸渣的利用,LF精炼渣太大,钢包渣的清除率降低,为了避免溢出需要在底吹气体适当降低钢液,碳合金化时间。
为了解决这一问题,进一步研究在鞍山钢铁转炉出钢过程中碳还原技术,即在转炉出钢过程中使用的钢液脱氧脱氧合金化开始渗碳剂,然后加入传统的,低成本和可DNA第一,钢渗碳处理,降低LF炉炭化压力。这取得了明显的效果,缩短~ 7min 19min LF炉处理时间,大大提高了转炉出钢过程中铝合金产量,成本3元/吨4元/吨减少~。
如果高效节能技术加热。鞍山钢铁股份有限公司鲅鱼圈分公司的功率分布260tlf钢包炉分为13个等级,随着电压的减小,电弧逐渐缩短,手弧的稳定性逐渐增加,另一方面,电源电路损失逐渐增加。这导致电弧的加热速率UT和能源效率(η)首先与电压(V)减小,达到一个峰值,然后降低电压,呈倒V
鞍山钢铁公司通过LF在加热过程中渣层厚度,收购后,加热时间,齿轮,Ar混合,加热和钢水温度和功耗的数据,改变低频电源技术参数的加热过程,优化供给曲线和供热系统节能,平均每吨3千瓦时。
此外,发泡剂,发泡时间短,稳定性差,成本高,鞍山钢铁公司开发了一种新的LF发泡剂类型,热效率可达原发泡剂40%,大大提高了加热效率降低LF LF温度,功率消耗,平均节省5千瓦时每吨。
新型发泡剂可以达到完全埋弧,可听噪声消失,减少噪音污染弧,提高工厂的环境,并能降低钢包耐火材料损耗电弧量导致延长钢包李宁生活。新的LF发泡剂(100公斤/炉)代替原有的发泡剂(300公斤/炉),发泡的效果是类似的,可降低成本3.5元/吨。
LF脱硫技术。为了满足超低硫钢生产的需要,鞍山钢铁渣罐技术开发,个人转炉出钢渣熔融钢渣处理失败,渣量5kg/t ~ 6kg/t,加入一定量的对顶渣石灰和特殊铝不勉强改性的改性剂渣,通过改进的15% ~ 30%渣中FeO + MnO的含量降低到5%以下。通过高效的顶渣改性,造渣制度和底吹工艺优化,LF的去除率可达到70% ~ 90%,超低硫钢中硫含量可达到5×10-4%,超低硫钢生产创造了条件。http://www.zhgcc.com。以上是钢渣精炼和加热工艺技术,以及钢渣精炼和加热工艺技术的详细介绍,你还可以查看更多钢渣精炼和加热工艺技术的相关资料 |
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